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案例一:油氣田用環保型無固相加重劑HWJZ-1

HWJZ-1是一種環保型高密度無固相加重劑,與常規無機鹽(NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2等)和有機鹽(NaCOOH、KCOOH、CsCOOH等)加重流體相比,具有密度更高,腐蝕更小,抗溫抗壓穩定性高等優勢,同時環境友好、價格適中,配製密度最高可達1.82g/cm3。

TT12-1-2井是東海的一口評價井,其壓力係數1.55左右,屬於異常高壓氣層。按地質設計,2013年9月對油氣層進行中途測試。按照氣井井控的要求,測試液密度要求達到1.70g/cm3以上,常規的無固相測試液已不能滿足該井的要求。為此,我公司開發了高密度無固相加重劑HWJZ-1,配製的有機鹽測試液密度達到1.72 g/cm3。該液體用於中途測試封隔器座封保護液,有效防止了重泥漿沉澱埋卡封隔器事故發生,保證了測試作業的順利進行。

 


案例二:油基鑽井液HW OBS應用案例

HW OBS是我公司獨立開發的油基鑽井液體係,形成了柴油基、白油基兩套體係(密度:0.9 g/cm3~2.85g/cm3,抗溫:80~180 ℃)以及配套的《油基鑽井液技術手冊》,具有流變性、電穩定性可調,濾失量小,抗水、土、鹽、水基鑽井液及水泥漿汙染性能強,環保性較好,現場配製工藝簡單,便於維護等特點。HW OBS體係已在新疆、四川等區域使用,效果良好。

X505井是川西一口深水平井,存在地層壓力高、井眼不穩定、摩阻大等技術難題。以往水基鑽井液鑽井,事故率高,鑽井效率低,井眼質量差;采用進口油基鑽井液成本高。本井使用HW OBS油基鑽井液,密度2.10~2.15 g/cm3,取得了井眼穩定、摩阻大幅度降低、鑽井速度大幅度提高,測井、下套管固井一次成功,施工安全、順利、高效等優異成果,並創下了5項同地區同類型水平井經濟技術指標:

① Φ215.9mm井眼水平段最長,達到907m;

② 水平段機械鑽速最快,達到4.88m/h;水平段施工周期最短,達到22.92d;

③ 水平段單隻鑽頭最長進尺,達到903m;

④ 水平段日進尺最高,達到117m。

X505井,HW OBS體係性能已達到進口油基鑽井液的指標,受到作業方和承包商的一致好評。

H101井是北疆一口評價井,在鑽井井深3250米。該井在安集海河組鑽遇含膏質強水敏淺綠灰色泥岩,膨脹縮徑和分散坍塌嚴重;地層傾角大於50°,地層孔隙壓力和坍塌壓力超高;水基鑽井液密度超過2.50g/cm3,甚至高達2.65g/cm3。以往所鑽井事故率高,鑽井周期長、費用高、成功率低。為此,本井在三開使用HW OBS超高密度油基鑽井液,密度2.38 g/cm3~2.46g/cm3,電穩定性一直高於2000V,高溫高壓濾失量控製在3ml以內,測井、下套管、固井順利,一次成功,徹底解決了一直困擾該地區超高壓、強水敏性泥頁岩地層的鑽井技術難題,同時創下了顯著的技術指標:

① 該地區安集海河組井段平均機械鑽速最高(11.65m/h)、日進尺最多(240m)、鑽井周期最短(6.9d),一趟鑽完鑽的最高紀錄;

② 創安集海河組井段平均井徑擴大率最低紀錄(平均井徑擴大率3%左右);

③ 油基鑽井液使用密度(2.46g/cm3)創鑽井承包商最高紀錄。

 

案例三:有機減磨劑GXJM-1應用案例

2008年,為西南油氣分公司開發了有機減磨劑GXJM-1,該劑在鋼鐵表麵形成的吸附膜具有較高承載能力,即鑽具與套管之間壓力較高時仍能起到隔離和降低摩擦效能。當井的斜度較大或者狗腿度較大時鑽具不會與套管發生幹磨,仍能起到潤滑減磨的作用。它與鑽具防磨接頭相配合,用於川西和川東北地區深井、超深井鑽井,較好的解決了鑽井過程中套管磨損和早期破損難題。

2008年4月,DY4井鑽至井深5500m左右,在鑽進過程中撈出的岩屑裏發現有較多鐵屑,鐵屑形態呈短絲狀、細片狀,分析認為是φ177.8mm套管磨損產生的。為了減緩套管磨損,從井深5636 m開始在鑽井液中加入1.43%有機減磨劑GXJM-1,套管磨失量降低45.9%,顯示出較好的減磨效果。

2008年6月,Xll井在四開4750~5291 m井段,在鑽井液中加入0.5%~1%有機減磨劑GXJM-1繼續鑽進,整個四開鑽井過程順利,井眼暢通,泥漿泵配件更換次數明顯減少。該井完鑽深井5291m,鑽井、測井、下套管、固井作業順利。

 


案例四:鑽井液用抗高溫抗鹽降失水劑JHJS-200應用案例

鑽井液用抗高溫抗鹽降失水劑JHJS-200是一種無色或淡黃色粘稠液體,是由陽離子單體、高溫穩定劑、引發劑等合成的降失水劑。

2012年2月14日至16日,在ZG105H井使用了JHJS-200,使用地層為下奧陶統鷹山組,灰岩,井深6615米,鑽井液體係為聚磺體係。室內實驗數據如表1所示。


表1 添加JHJS-200的室內實驗數據

按照循環周向井漿中直接加入JHJS-200,處理劑加入前後鑽井液性能如表2所示。


表2 現場井漿加入JHJS-200前後的實測數據

現場應用表明,JHJS-200能明顯改善原鑽井液中壓、高溫高壓濾失性能,能滿足高溫高壓深井鑽井要求,且該產品無熒光,對電測無影響。


案例五:鑽井液用油基泥漿抗高溫降濾失劑HW Trol-101應用案例

鑽井液用油基泥漿降濾失劑HW Trol-101是在高溫條件下合成的高分子聚合物。在油中有良好的分散性,對油基鑽井液體係流變性無不良影響,同多種油基鑽井液體係中的其它處理劑配伍性好,具有很好的抗高溫降濾失效果。

重慶地區頁岩氣開發使用油基鑽井液,原使用降濾失劑效果不明顯。2015年3月,甲方在JY46-3HF井替換了原降濾失劑,在井漿中加入HW Trol-101後,失水降低,破乳電壓增加,粘度無變化(測試數據詳見表1)。與原降濾失劑相比,HW Trol降濾失效果明顯,價格更低,已在該地區推廣應用。


表1  降濾失劑現場使用數據